干粉生产中预研磨、造粒过程的节能研究获奖科研报告

上传人:一**** 文档编号:239760578 上传时间:2024-02-20 格式:DOCX 页数:3 大小:12.54KB
收藏 版权申诉 举报 下载
干粉生产中预研磨、造粒过程的节能研究获奖科研报告_第1页
第1页 / 共3页
干粉生产中预研磨、造粒过程的节能研究获奖科研报告_第2页
第2页 / 共3页
干粉生产中预研磨、造粒过程的节能研究获奖科研报告_第3页
第3页 / 共3页
资源描述:

《干粉生产中预研磨、造粒过程的节能研究获奖科研报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《干粉生产中预研磨、造粒过程的节能研究获奖科研报告(3页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、干粉生产中预研磨、造粒过程的节能研究获奖科研报告 【摘 要】本文对釜式反应釜生产中分产品存在的问题进行研究,思考对预研磨流程进行改造,能达到环保、节能的目的。 【关键词】釜式反应釜;预研磨;螺杆 一、干粉生产过程简介 聚合物一厂干粉生产现有两种工艺,一種是后水解工艺:生产过程分溶解、聚合反应、预研磨、一次造粒、水解、二次造粒、干燥、研磨筛分、包装等9个主要工序。一种是前水解工艺:生产过程分溶解、聚合反应、预研磨、造粒、干燥、研磨筛分、包装等7个主要工序。螺杆式预研磨机对胶体进行预切割更利于胶体的造粒,振动式流化床干燥器对产品进行两段干燥,可进一步提

2、高产品的质量。 二、生产存在的问题 干粉生产采用釜式反应釜,原生产抗盐产品(后水解工艺),为了能生产中分,进行了中分工艺流程改造,生产中分产品(前水解工艺),在生产过程中存在如下问题: 装置有两条生产线,每条生产线有四个反应釜、两个预研磨料仓、一台造粒机。反应下料进入预研磨,预研磨料仓下部有三台电机,驱动六根螺杆转动,对进入预研磨的胶体进行研磨,每次下料的胶体约8吨,因胶体粘度大,成一大块,并不分散,需研磨螺杆不断的研磨,从胶体上研磨下胶块,推到进料螺杆处。进料螺杆推料进入计量螺杆,计量螺杆通过变频器调节转速,调整进入造粒机的胶体量,达到控制造粒机的出料量。

3、中分反应完的胶体达到了100℃以上。进入预研磨的胶体是大型块状,胶体在研磨螺杆的上面,当螺杆转动时,从大块胶体上切割下小块的胶体,因胶体粘度大、有弹性,不能完全切割下来,每次转动研磨下来的胶体有限,预研磨的效率低,需要研磨一段时间。在预研磨研磨时,研磨时间越长,温度下降的越多。研磨后的胶体进入干燥器进行干燥,通过热风对胶体进行加热,胶体在此过程中存在温度的下降又上升的过程,有部分能量浪费。 造粒机采用动静刀方式切割胶体,动刀和静刀间隙控制在40道左右,动刀高速旋转,当胶体在动静刀刀口处时,切割胶体成小块,如果胶体不在刀口处时,胶体会被动刀带动一起旋转,存在能量浪费。 三

4、、分析 预研磨效率问题:反应釜下料时间短,为了不影响下一次反应,反应釜下料都是快速下料,暂存在预研磨中,在预研磨中进行研磨。但胶体粘度大,螺杆在胶体的下部,研磨的效果不是很好,预研磨中能看到大块的胶体在翻动。 为了提高螺杆效率,需要胶体在管道中用螺杆输送,胶体在输送过程中被螺杆搅碎。反应釜下料不能快速下料,要根据管道输送情况而定。装置一条线有四个反应釜,每个反应釜从进料到下需要8小时,基本不影响反应下料和进料的连续。 运行电机问题:现有生产条件下,需一直运行6台预研磨电机,1台供料螺杆和1台计量螺杆电机,改用管道下料直接进管道中,最多运行2台下料电机和2台进

5、料电机。 排放氨气的可控:反应釜下料时直接进入计量螺杆中,直接被螺杆切割成小块,再进入供料螺杆。供料螺杆上部有气体排出口,产生的氨气和压缩气体会从上部排出,物料被螺杆输送进重力式自控切割输送系统,通过输送系统送入造粒机进行造粒。 反应釜下料时直接进入螺杆的过程中有如下优点:㈠物料从反应出来后直接通过螺杆破碎,进入造粒机,切割效率高;㈡物料一直管线中输送,产生的氨气和仪表风从上部管线抽走,很好的解决了氨气外泄的问题。 四、改造措施 对现有流程进行改造,反应下料由螺杆直接输送到造粒机,这样不仅可以解决放炮时氨气进入厂房,还提高的切割的效率,反应釜下来

6、的胶体直接进行切割,如图2: 切割后的胶体直接进造粒机,造粒后进入干燥器,物料停留时间短,减少温度损失,有利于干燥,减少瓦斯消耗。 五、达到的效果 1、节能效果 原生产模式:一条线两个预研磨,每个预研磨研磨螺杆电机三台(每台功率5.5KW),一个供料螺杆(功率7.5KW)和一个计量螺杆(功率7.5KW转数可调),预研磨螺杆24小时运转,供料和计量螺杆只在出料时运转,一条线每天用电量=6×5.5×24+7.5×24+7.5×24=1032KW。 改造后模式:出料时,只有出料反应釜出料计量螺杆(功率7.5KW转数可调)和相应的供料螺杆(功

7、率15KW)运转,其它反应釜出料计量螺杆和供料螺杆不转,每条线每天用电量=7.5×24+15×24=540KW。 改造后每天可节电=1032-540=492KW,每天节约成本492×0.68=334.56元,一年节约成本334.56×330=11.04万元。 胶体在螺杆中输送,同时被螺杆切割成小块,在螺杆中停留时间少,温度下降的少,热胶体进入干燥器后再加热,能减少瓦斯的消耗。 2、环保效果 因无放炮的因素,氨气进入厂房的少,现场环境会有改善。 结束语 干粉生产中用电量占能耗的50%左右,优化流程降低用电量,有利于降低成本,提高竞争力。同时改善员工的工作环境,有利员工的身体健康。随着干粉生产的发展,降低能源消耗,才能更好的发展。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

相关资源

更多
正为您匹配相似的精品文档
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!